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苏高强,等:MBBR工艺用于城市污水厂一级A标准提标改造中试研究MBBR工艺用于城市污水厂一级A标准提标改造中试研究苏高强,蒋永丰,黄东辉(江苏裕隆环保有限公司,江苏宜兴214214)摘要:针对某污水厂氨氮和总氮不能稳定达标的问题,采用规模为1m3/h的A2〇耦合MBBR工艺中试装置进行了模拟试验研究。中试出水平均COD,NH4+-N,TN和TP浓度可分别达到37,0.61,10,0.55mg/L,基本能达到一级A排放标准,且采用本中试工艺改造污水厂剩余污泥排放量理论上能减少36%,本中试研究验证了改造方案的可行性。关键词:MBBRA20工艺升级改造一级A标准Abstract:InordertosolvetheproblemthattheeffluentconcentrationsofNH4+—Nandtotalnitrogen(TN)couldn'tsteadilyreachstandardAofthefirstclassinawastewatertreatmentplant,anA20couplingwithMBBR(MovingBedBiofilmReactor)pilot-scalestudywasconductedtosimulatethewastewatertreatmentprocessofWWTP,andtheflowrateofthepilot—scalestudywas1m/h.Inthepilot-scalestudy,theaverageeffluentconcentrationsofCOD,NH4+-N,TNandTPcouldmeetthestandardAofthefirstclassbasically,andwere37,0.61,10,0.55mg/L,respectively.Additinally,iftheWWTPappliedtheMBBRprocess,theexcesssludgeproductionwouldbetheoreticallyreducedby36%.Thepilot-scalestudyverifiedthefeasibilityofupgradingandretrofittingscheme.Keywords:MBBR;A20process;upgradingandretrofitting;standardAofthefirstclass某城市污水处理厂设计规模为50000m3/d,进水以生活污水为主(比例在90%以上),夹杂小部分皮革和印染废水。原污水处理工艺为A2/0活性污泥法,工艺流程见图1。各工艺段水力停留时间为初沉池2.48h,生化池9h(其中容积比厌氧:缺氧:好氧=1:2.25:5.57),二沉池4.5h,污水厂目前出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准。根据需要污水厂出水需提升至一级A排放标准。但是由于好氧区停留时间较短,且缺氧区反硝化时间不足致使水厂出水氨氮、总氮偏高,很难确保污水厂出水全面达到一级A标准。经研究决定将初沉池改造为新的厌氧池,将原厌氧池,原缺氧池以及原好氧池一部分改造后合并成新的缺氧池,将好氧池内投加悬浮填料改造为MBBR(MovingBedBiofilmReactor)池,改造后厌氧段,缺氧段和好氧段的停留时间分别为2.4,4_8,4_4h。MBBR工艺的核心是通过向反应器内投加悬浮填料,附着在填料表面生长的生物膜提高了反应器内微生物的量和种类,从而提升了反应器的处理效果;且填料上的生物膜泥龄一般较长,有利于硝化细菌的生长,能够较好地提升反应器的硝化效果。因此,通过投加悬浮填料将原工艺改造为MBBR工艺可以在不增加反应器体积的情况下,实现污水厂的提标改造。目前国内外已有多家污水厂采用MBBR工艺实现污水厂的提标改造,如美国Broomfield污水厂⑴、天津开发区西区污水厂⑵、兖州市污.169?全国排水委员会2015年年会论文集水处理厂[3],无锡芦村污水处理厂^]等。本中试试验通过模拟污水厂A20工艺,并在好氧区和缺氧区投加悬浮填料,检测中试装置进出水情况,为污水厂的升级改造提供技术参考。砂水分离器沉砂外运栅淹栅猹1管i^i|A2/oS||进水|平流k阳,,%[3"v-一■■格一一-格一沉沉一-出水7栅泵房栅沉砂池池“泛池水〒g〒初丨池剩I@1Im,H|泥外脱水机房h ̄M回流泵房1^……运图1工艺流程1试验材料与方法1.1设计进出水水质中试进水为污水厂沉砂池出水,试验期间进水水质为进水COD:117 ̄227mg/L;NH4+-N:13.11-27.72mg/L;TN:17.82-30.2mg/L;TP:1.95-3.73rag/L01.2中试装置中试试验规模为1raVh,工艺流程如图2所示。工艺采用A20泥膜混合生物脱氮除磷工艺,厌氧段,缺氧段和好氧段的停留时间分别为2.4,4.8,4.4h。实验期间反应池内悬浮污泥浓度(MLSS)在2000 ̄2400mg/L,污泥回流比为50 ̄60%,硝化液回流比为100 ̄150%,污泥泥龄控制在15(I左右D好氧池1的溶解氧(DO)浓度为1 ̄2mg/L,好氧池2溶解氧浓度控制为2 ̄3mg/L。好氧段和缺氧段投加YL-II悬浮活性生物填料,好氧段填料的填充比为20%,缺氧段填料的填充比为10%,试验期间水温在22 ̄27丈。厌氧池缺氧池甲,,籠池1好氧池2^——#—?兮?^rS保水进水丄丄?丄需I8’Ir:?十p□I〇。Iy进水爱tf■余SiC ̄J0?栗图2中试系统工艺流程?170?苏高强,等:MBBR工艺用于城市污水厂一级A标准提标改造中试研究1.3悬浮填料试验采用的填料为江苏裕隆环保有限公司生产的YL-II型悬浮填料,材质为高密度聚乙烯,呈圆柱状,直径25mm,高度10mm,比重0.96g/cm3,有效比表面积为500mVm3。具有亲水性好,易流化,与污染物质接触充分;比表面积大,生物量多;亲生物性好,易挂膜,生物活性高;处理负荷高,耐冲击性强,处理效果好;同时还具有使用寿命长的优点。1.4分析方法主要分析项目COD,NH4+-N,TN,TP,MLSS,DO均采用国家标准方法进行测定[5]。2试验结果与讨论中试试验过程为3个月,共分为3个阶段。其中第一阶段(7月31日-8月20日)为填料的挂膜阶段;第二阶段(8月21日-9月11日)为中试反应器启动阶段;第三阶段(9月I2日-10月17日)为中试反应器的稳定运行阶段。2.1填料挂膜培养7月31日接种污水厂剩余污泥,闷曝24h。此阶段,填料表面将充分润湿,与污泥充分接触,微生物开始附着于填料表面,实现填料接种。8月3日进水,准备培养生物膜,首先将反应器静置沉淀30min,将活性污泥排除,排泥目的是避免活性污泥和新生生物膜的营养竞争。将进水泵调节为额定流量,进沉砂池出水。为了加速其增殖,降低其内源呼吸作用,将溶解氧控制在1.〇mg/L左右。在生物膜基本覆盖填料表面之后,控制DO在1.2?1.5mg/L范围内,进一步培养生物膜。8月20日,生物膜培养第17d时填料上生物膜已经较厚,且经镜检可观察到钟虫,轮虫等后生动物,表明挂膜成功[6]。8月12日至8月20日填料的挂膜过程如图3所示。卿竭图3填料挂膜过程2.2COD去除情况填料于8月20日挂膜完成,8月21日开始进活性污泥启动A20泥膜混合生物脱氮除磷工艺,9月12日后反应器开始稳定。出水COD数据于8月29日开始检测,图4中启动期的数据为8月29曰?9月11日期间的数据,稳定期的数据为9月12日 ̄10月17日期间的数据(图5,6,7的启动期和稳定期均和图4相同,不再另行说明)。从图中可知,启动期出水COD数据在4〇 ̄88mg/L之间,平均?171?全国排水委员会2015年年会论文集出水COD浓度为55.7mg/L,和稳定期相比出水COD浓度较高。这是因为在启动期微生物存在一个驯化的过程,在这一过程微生物活性较低,去除污染物能力较低。9月12日之后反应器进人稳定期,微生物活性恢复,出水COD浓度进一步降低,出水COD浓度在25?50mg/L之间,平均出水COD浓度仅为37m#L,远低于一级A排放标准要求的50mg/L。另一方面,进水COD浓度在117 ̄250mg/L之间变化,反应器悬浮污泥浓度仅为2000?2400mg/L(低于现污水厂池体内的污泥浓度3500?4000mg/L),但出水仍能保持在一级A排放标准以下,说明本工艺对COD的冲击具有较好的承受能力。这是因为本工艺在好氧段投加了20%的填料,增加了池体的生物量以及微生物的种类,因此即使反应器悬浮污泥浓度低,出水COD更能保持良好的效果[1]。3〇〇r一 ̄Voo?财90250-■出水4,參▲嫌率▲▲1%“*8〇?200n7〇旦15。!?50§|:?????40竽I1。。■■:一钹咖^3〇蝴〇“一:丄」‘1005101520253035时间/d图4COD去除情况2.3氨氮去除情况氨氮的去除情况见图5,氨氮的去除过程分为启动期和稳定期两个过程,在启动期和稳定期出水氨氮均能达到一级A排放标准,平均去除率能达到96%以上。启动期过程中出水氨氮浓度为0.31 ̄3.51mg/L,启动期前7天出水氨氮浓度在0.31 ̄0.5丨mg/L之间。而启动期后3天风机滤芯内进入大量油污,导致风机供氧效率降低,好氧池1溶解氧在〇.9 ̄1.3mg/L之间,好氧池2溶解氧仅在1.0?].5mg/L之间,从而影响硝化效果,导致出水氨氮浓度较髙。在9月11日更换滤芯后氨氮浓度迅速降低至0.5mg/L以下,氨氮去除进人稳定期,稳定期出水氨氮在0.18?2.87mg/L之间,平均氨氮出水浓度为0.61mg/L,远低于氨氮一级A排放标准所规定的5mg/L。反应器悬浮污泥浓度仅为2000 ̄2400mg/L,且好氧池的总停留时间仅为4.4h,本工艺仍能取得良好的硝化效果,这是因为填料表面能生长大量的硝化细菌,即使在较低的污泥浓度和较短的好氧停留时间下,仍能保证较好的氨氮出水效果[1]。启动期稳定期50A14轟A轟—二i義森:100^45?进水▲▲毳A9〇芑<〇■出水80旦35去除率70<耷306〇b25????????????????50蕾^20????????4015??—级t标准??3010200—■■■■"005101520253035时间/d图5氨氮去除情况_172?苏高强,等:M
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